“焊接前,对 AK-25、AK-27 钢材进行预热处理,温度控制在 150-200℃,用石棉布包裹待焊区域,保持恒温 30 分钟,这样能有效抑制淬硬组织形成,减少应力。
同时调整焊接电流,将直流电流控制在 180-200A,减慢焊接速度,让熔池充分融合,避免未熔合缺陷。
最后焊接完成后,立即用石棉布将焊缝及热影响区包裹严实,进行缓冷保温,至少保温 4 小时,待温度自然降至室温后再拆除,这样能释放焊接应力,防止微小裂纹产生。”
技术科老吴由于就在门边,拿纸条的速度自然很快。
于是他不管自己当家的又和陆海山恢复了大眼瞪小眼的姿态,自顾自的看起了小纸条。
前两条,他看得很快,甚至有点不以为然。预热?控温?调整电流?
“阿拉江南厂做高强钢焊接,这套流程老早定死了呀!”他心里嘀咕,这些步骤,工艺卡上写得明明白白,他们也是这么执行的。
至少在理论要求和大部分时候是这样。
当然,为了赶那个下水节点,现场执行时有没有完全“卡死”,层温是不是真的控到了上限,焊完到消氢的间隔是不是“稍微灵活”了一点……
老吴推了推眼镜,没敢深想,那是顾厂长和陆代表要扛的雷。
可第三条——缓冷保温?
老吴把纸条凑近了看:焊完后不急着拆,用石棉布裹着,让它慢慢凉。保温四个小时,等温度自然降到室温再拆。
老吴的眉头拧了起来。
他们之前的工艺,焊后就是直接空气中自然冷却!哪里有什么“用石棉布包裹缓冷”这道工序?
保温?保什么温?
而这里直接用石棉布包裹焊缝区域,进行“现场缓冷”?
这个思路……有点意思啊!
老吴脑子里飞快地转着。石棉布隔热性能好,如果焊后立刻用它把滚烫的焊缝区域厚厚包裹起来,不就相当于给焊缝造了个简易的“保温箱”?
热量被锁在里面,只能缓慢、均匀地散失,避免了出炉后接触冷空气或冷金属导致的局部急剧冷却。这能极大延缓冷却速度,给氢的逸出和应力的释放争取更充分的时间,对抑制那种高强钢焊后最头疼的延迟裂纹和淬硬组织,说不定真有奇效!
而且,这法子太简单了!
石棉布厂里仓库就有,便宜量大,操作也傻瓜,几个辅助工就能干,几乎不增加什么成本和工时!
“高!实在是高!这个小江工,脑筋是怎么长的!”
老吴心里那点技术人员的探究欲和兴奋感被彻底点燃了。这看似简单的一招,可能直指他们之前工艺规程里的一个盲点!
马氏体回火变成回火马氏体,韧性好了,应力也散了,探伤信号自然就干净了。
这道理不复杂,就是没人往这个方向想过。
厂里上上下下盯着焊接参数调了无数遍,预热温度、电流大小、焊条型号,能试的都试了,偏偏没人想过焊完之后的冷却速度才是关键。
老吴那点技术人员特有的兴奋感被激了起来。
“嗯?下面还有?”
老吴继续往下看,字条上还有一排稍小的字迹。最后还有一行小字,笔迹比前面潦草,像是临时想起来补上去的,这让他的眼镜差点贴到纸面上:
“探伤时,可以在疑似缺陷区域增加一道磁粉探伤工序,配合超声探伤,双重确认,避免把隐性裂纹误判为焊渣干扰。这些方法不需要新增设备,江南厂现有的石棉布、测温仪、磁粉探伤工具都能用上,技术工人稍微培训就能上手,最多一天就能调整到位,不会耽误舰艇的补强进度。”
老吴的眼睛亮了。
前面两条是常规操作,第三条是思路创新,最后这条磁粉探伤……
挠到他痒处了!
为啥?因为江南厂在无损检测这块,是有过辉煌,也栽过大跟头的!
老吴是厂里的老人,他清楚得很。早在五十年代中期,江南厂就凭着一股子自力更生的劲头,成功研制并生产了国产的超声波探伤仪!
那是1953年,厂里的工程师宗立德带着一帮技术员,在资料匮乏、设备简陋的条件下,硬是啃下了这块硬骨头。
到了1955年,“江南-Ⅰ”型超声波探伤仪诞生,随后又发展出多个型号。到六十年代初,厂里累计生产了超过3700台各种型号的超声波探伤仪,不仅自用,还供应全国,风头一时无两。
这也是江南厂能成为国内造船龙头、承接033这种核心军工任务的底气之一——硬件和技术储备,阿拉是有的!
可辉煌背后也有憋屈。大概七年前(五十年代中后期),为了进一步提升检测能力,跟上国际水平,厂里咬牙花了一大笔宝贵的外汇,通过特殊渠道,从“老大哥”那边引进了一台先进的金属探伤仪。据说是使用钴-60作为放射源的γ射线探伤设备,那玩意儿穿透力强,能更清晰地发现厚板内部深处的缺陷,透视焊缝质量,比当时的X光机厉害不少。这要是用上了,033的焊缝问题说不定早就查得明明白白了。
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